藍星化工新材料無錫樹脂廠雙酚A生產創佳績

    藍星化工新材料股份有限公司無錫樹脂廠的1.6萬噸/年雙酚A裝置,通過大修和技改等一系列舉措的不斷實施,在節能減排上實現了建裝置以來好水平。專家介紹這套年產能1.6萬噸的裝置是國內套離子法雙酚A裝置,該廠現有2套雙酚A裝置,也是目前國內正常運行的3套裝置中的2套,總產能4.1萬噸/年;另一套裝置由德國拜耳與上海石化合資建設。1.6萬噸/年雙酚A裝置建于上世紀,經過不持續多年的技術改造,該廠對當初的引進技術進行了“脫胎換骨”。
  蒸汽是雙酚A生產中不可缺少的能源,其消耗的高低直接影響雙酚A生產的經濟效益。無錫廠1.6萬噸/年雙酚A裝置是由原先的1萬噸/年擴建而成的。自正式投入運行以來,經過數次大小技改和大修后,產品質量和原料消耗逐漸向國際標準靠攏,但裝置的蒸汽消耗卻一直居高不下,從而增加了生產成本和削減了產品在市場上的競爭力。為降服這只“攔路虎”,他們通過各種措施千方百計利用多種途徑進行攻關,對影響蒸汽消耗的設備“大動干戈”,對不合理的工藝管線進行大刀闊斧的整改,但收效甚微。今年在對1.6萬噸/年雙酚A裝置進行大修的同時,該廠痛下決心一定要啃下硬骨頭。他們一方面在“想、排、查”上深挖內部潛能:想一想是否有的設備安裝不合理,排一排操作方法能不能變一變,查一查在能源管理上有沒有漏洞。
  對此,他們采取改變拌熱管材質,給拌熱管穿特殊外衣、蒸汽使用由常開變勤關以及堵漏的措施來減少熱損失;另一方面在總結以往經驗的基礎上,以科學的態度再從源頭上尋找節能新途徑。他們根據裝置的生產特點和現有設備,科學決策大膽創新,利用中壓、低壓之間的壓差實現中壓疏水再利用。通過“閃蒸”產出低壓蒸汽,再進入低壓蒸汽管網系統,將熱能吃干榨盡,使蒸汽用量比以前少用40~50噸/天。與此同時對蒸汽凝水回收系統進行改造,把原來疏散型疏水改為集中管網疏水,使蒸汽凝水100%回收后提供給鍋爐使用,這樣比原來每小時可減排10噸左右。由于采用了能源閉路循環使用法,即蒸汽從鍋爐進入生產裝置被使用后,產生的凝水通過凝水系統又回到鍋爐再發汽的循環過程,既做到節約蒸汽又減少凝水排放,可謂一舉兩得。