破 “孔” 攻堅:C919襟翼壁板背后的航空匠心

 七月的景德鎮驕陽似火,中國航空工業集團昌飛復合材料廠的車間里,空調的涼風難抵團隊成員心中的焦灼。

 

掃描檢測圖上密密麻麻的“亮點”,是襟翼壁板中的孔隙,更是國產大飛機批產路上的“攔路虎”。這場與孔隙的較量,不僅關乎生產進度,更承載著中國航空人的使命與擔當。

013.5%”的驚雷

去年春天,昌飛承接了C919襟翼壁板更換膠膜PPV審核項目。這是中國民航局與中國商飛首次在C919復合材料零件上推行的鑒定工作,堪稱“國產大飛機復合材料零件的準生證”。

C919的襟翼壁板作為大型復雜蜂窩夾層結構件,其“骨架”由碳纖維織物預浸料和單向帶預浸料構成。然而,單向帶導氣性差的特性,使得固化時氣體易被困在內部形成孔隙。按中國商飛標準,孔隙率必須控制在1.5%以內,可這道坎并非易事。

今年3月初,攻堅團隊首次啟動PPV審核。楊紓宸帶著工藝員詹清、班組長李威等骨干在生產現場堅守十幾天,對鋪層、壓實、固化、檢測每個環節都精心呵護。

但無損檢測的結果卻給了眾人沉重一擊:孔隙率3.5%,遠超標準線。更讓人揪心的是,壁板膠膜庫存僅剩2架機的量,批產進度表上的紅線日益逼近。

楊紓宸深知孔隙率超標不僅影響結構強度,若在高空遇極端氣流,后果不堪設想。團隊連夜立下軍令狀:“二次審核,只許成,不許敗。”

02“mm”級別的氣

攻堅期間,車間儼然成了“實驗室”。楊紓宸查閱大量資料,從國外復合材料工藝手冊到行業論壇技術帖,頁邊寫滿批注。她將單向帶導氣性差的問題比作人捂住口鼻喘不上氣,決心要給氣體找條出路。

 

團隊最初的嘗試如同在黑暗中摸索。他們調整鋪層剪口位置,把真空嘴從邊緣移到中心,將預壓實壓力調到0.6MPa,連續做了四批試驗件,可孔隙率總在2%上下徘徊。

第五批試驗件失敗后,楊紓宸在資料室待了一下午,最終從一篇關于“導氣輔助材料”的論壇帖子中找到靈感——“導氣絲!在鋪層邊緣埋導氣絲,給氣體搭座橋!”

車間沒有現成的導氣絲,團隊決定自己制作。李威帶著班組師傅們像繡花一樣抽玻璃絲,纖細的玻璃絲扎得手生疼,有人索性光著手一遍遍捋。

詹清在旁嚴格把控,確保每束導氣絲均勻,長度留夠10厘米且與邊緣透氣氈接上,就像接水管不能漏接一樣。

鋪放導氣絲的工序極具挑戰性。每層預浸料鋪貼完成后,要在四周每隔300—500毫米嵌一束導氣絲,既不能扎破預浸料,又得保證位置精準。

有次李威發現一束導氣絲歪了2mm,當即把剛鋪好的半層料全拆了重鋪,只因“毫米級的誤差,可能就是孔隙率超標的根源”。

030.8%的歡呼

第七批試驗件送進熱壓罐的那天,車間異常安靜。楊紓宸在罐前站了兩個小時,盯著溫度曲線的起伏和回落。“就在像等高考成績。”她后來笑著說,可當時手心的汗,把操作手冊都浸濕了。

 

檢測報告出來時,是個午后。工藝員拿著打印件跑進來,聲音都在抖:“楊工,你看!”

上面的數字清晰顯示:0.8%。

辦公室瞬間炸開了鍋。李威一把搶過報告,翻來覆去看了三遍,紅著眼圈說了句:“值了!”詹清揉了揉眼睛,對著檢測圖看了又看,第一時間在工作群里把這個喜訊告訴團隊成員:“成功了!咱們給大飛機‘通了氣’!”

楊紓宸走到窗邊,看著遠處的天空。那天恰好有架直升機升空,旋翼劃出的弧線在藍天上格外清晰。她想起剛入職時,師傅說的那句話:“航空人手里的活兒,連著天上的安全,容不得半點馬虎。”

后續驗證中,團隊連續做了五批試驗件,孔隙率穩定在0.8%—1.2%之間,零件無損合格率從65%飆升至98.87%。當中國商飛審核專家簽下“通過”二字,楊紓宸終于長長舒了口氣。

04100%的航空報國心

如今,C919襟翼壁板生產線平穩運轉,“導氣絲鋪設規范”成了標準工序。車間看板上貼著團隊攻堅時的照片:李威抽玻璃絲的手、詹清量導氣絲的尺子、楊紓宸寫滿批注的資料頁。楊紓宸說:“這就是航空人的浪漫,把報國心藏在毫米級的精度里。”

盛夏陽光照在生產的機翼壁板上,碳纖維紋路如流動星河。遠處,新一批C919零部件陸續下線。那些看不見的導氣絲,像隱形血管,輸送著航空人對“安全”的執著,承載著國產大飛機翱翔藍天的底氣。

portant;">這場破“孔”攻堅只是航空事業的微小注腳,而無數平凡崗位上與“細節”較勁的故事,正如溪流匯海,托起中國航空工業的星辰大海。