聚乳酸/淀粉復合發泡材料的研究(I):發泡工藝的研究
泡沫塑料不僅具有質量輕,省材料,比強度高等優點,還擁有優良的隔熱、隔聲、緩沖等性能,廣泛應用于絕緣、緩沖、吸收以及承重結構等方面[1~4]。
在國內,有關泡沫塑料的研究已經進行的較為廣泛和深入[5~6]。然而,傳統的石油系發泡材料不易降解,且它們潛在的可能降解的產物也會對環境造成嚴重的影響。因此,人們開始把目光轉向綠色的生物可降解聚合物材料[7]。聚乳酸(PLA)是一種熱塑性生物可降解材料,長期以來在生物醫藥領域應用廣泛,而憑借著較高的強度和模量,近年來被人們認為是一種具有巨大潛力的環境友好型包裝材料[8]。L. M. Matuana[9]用CO2發泡,在加壓模具中制成了聚乳酸微孔泡沫,并研究了其性能。在日本,利用珠粒工藝,聚乳酸也被制成發泡樹脂模塑產品。然而,純聚乳酸發泡材料成本較高,很難具備市場競爭力。淀粉是自然界僅次于纖維素的第二大豐裕的生物聚合物,其極低的成本以及完全可降解性引起了人們極大的關注[10]。Laura G. Carr[11]等利用烘焙發泡工藝制備了淀粉與天然纖維共混發泡材料。但是由于淀粉吸水性強,力學性能不足,在自然環境中空間穩定性不夠,其單獨作為發泡材料的應用受到了限制[12]。將聚乳酸與淀粉進行復合發泡,有望取代以EPS為代表的傳統泡沫塑料,具有極高的市場前景。實驗利用馬來酸酐及引發劑BPO來提高淀粉的加工性能以及與聚乳酸的相容性,制備了聚乳酸/淀粉發泡材料,并研究各種因素對材料發泡性能的影響。
1 實驗部分
1.1 原料、試劑及設備儀器
實驗用原料、試劑為聚乳酸,同濟大學材料學院;玉米淀粉(食品級),市售;AC發泡劑(化學純),上海金牛化學制品有限公司;SiO2(納米級),德國德固塞(DEGUSSA);L101(濃度40%),上海沁威化學制品有限公司;馬來酸酐(化學純),鈦白粉(化學純),BPO(化學純),國藥集團化學試劑有限公司。
實驗用設備儀器為雙螺桿擠出機(長徑比42:1,螺桿直徑27mm),德國LEISTRITZ公司。
1.2 實驗步驟
先將PLA、玉米淀粉在70℃烘箱內干燥4h,按比例混合均勻,然后將一定量引發劑液體(L101)加入混合粒子中并攪拌3min使粒子表面得以均勻潤濕。然后將AC發泡劑、成核劑SiO2、鈦白粉、馬來酸酐和BPO按比例均勻混合后倒入盛放混合顆粒的燒杯,攪拌5min使粉末狀固體均勻裹附在PLA顆粒表面,然后在雙螺桿擠出機中擠出發泡成型。表1為發泡材料制備的基本配方,通過改變不同組分含量及條件來考察其對性能的影響。

1.3 性能測試 [-page-]
表觀密度的測定利用浸潰法按下列公式計算:

其中,p為發泡材料表觀密度,g?cm-3;M為發泡材料質量,g;V為發泡材料體積,cm3。
利用反射偏光顯微鏡(德國LEICA公司,型號DMLP)及數字彩色圖像照相機(德國LEICA公司,型號DFC320)對樣品斷面進行顯微結構觀察,并獲取顯微照片。關于泡孔結構的表證有如下概念:
(1)泡孔形狀
顯微照片中泡孔的二位截面形狀。
(2)泡孔尺寸
所有泡孔直徑的平均值。其測量是從顯微照片中取許多泡孔直徑的平均值。假設顯微照片中顯示的是泡孔的大截面,數均泡孔直徑計算式為:

式中,ni為當量直徑為di的泡孔數。
(3)泡孔密度
泡沫的泡孔密度按下式計算得出:
![]()
其中,p為原料的密度,g?cm-3;p1為發泡材料的表觀密度,g?cm-3;D為統計學泡孔直徑,cm。
2 結果與討論
2.1 淀粉比例對發泡材料性能的影響
由于未改性淀粉在螺桿中停留時間過短,大部分都沒有塑化,而淀粉分子的六元環狀結構導致其分子成剛性,在變形后很難恢復其固有形狀。因此淀粉含量的增加會導致復合材料熔體強度明顯下降,而熔體強度反映熔體支撐自身形狀的能力,熔體強度差會導致材料難以發泡成型[13]。當淀粉含量的增加使熔體不能支持泡孔的生長時,泡孔破裂,泡孔內部由發泡劑分解產生的氣體很多就逃逸出去,導致共混物中氣相含量越來越少,表觀密度逐漸增加,見圖1。另外,未改性淀粉與PLA相容性不好導致分相,而泡孔只能在PLA相中生長,淀粉的含量過多導致可供氣泡生長的PEA基質越來越少,氣泡難以生長,泡孔尺寸變小,泡孔密度反而相對增大,泡孔分布也顯得越來越不均勻,見圖2和圖3。因此,對于PLA/淀粉發泡體系來說,淀粉的含量不宜超過20%。


2.2 AC發泡劑含量對發泡材料性能的影響 [-page-]
如圖4和圖5所示,PLA/淀粉發泡材料的表觀密度隨著AC發泡劑含量的增加先降低,而后趨于穩定,而泡孔密度先大幅提升,而后逐漸減小。由于AC含量的增加,導致體系中分解的氣體越來越多,熔體中氣相含量也在增加,故表觀密度不斷降低,泡孔密度持續增加。但隨著AC含量的繼續增加,熔體內的膨脹力越來越大,已經超過熔體能夠承受的范圍,熔體內部泡孔出現串孔或塌陷,多余的氣體從擠出樣條外壁逸出,因此,材料的表觀密度又趨于平穩,甚至略有上升,泡孔密度也有所下降。從圖6中可以看出,當AC含量超過4%時,發泡材料的內部泡孔出現明顯的串孔現象。根據上述分析,AC發泡劑用量好保持在3%~4%。


2.3 馬來酸酐對發泡材料性能的影響
馬來酸酐可與PLA鏈段發生接枝反應,并與淀粉鏈段上的-OH基團產生氫鍵作用,增大了分子間作用力,宏觀上表現為熔體強度提高[14]。隨著熔體強度的提高,材料保氣量增大,泡孔塌陷而造成的氣體流失減小,使得材料密度下降。另一方面,由于馬來酸酐含量的增加,PLA與淀粉間的相容性會得到改善[15,16]。從圖7和圖8中可以看出,馬來酸酐含量在1%以下時,可顯著降低發泡材料的表觀密度,增大泡孔密度,材料的泡孔顯得更加均勻致密,見圖9。而當馬來酸酐含量超過2%時,會因鏈轉移反應使聚乳酸部分降解,熔體強度反而下降,泡孔直徑開始增大,且部分開始合并,導致泡孔密度下降。因此,馬來酸酐用量在1%左右時可取得好的效果。


2.4 引發劑BPO對發泡材料性能的影響 [-page-]
為了提高PLA/淀粉相容性和熔體強度,采用馬來酸酐接枝增容的方法十分有效。在接枝反應過程中,引發劑的用量對于發泡性能的影響是多方面的。如圖10和圖11所示,在未添加BPO時,PLA/淀粉復合體系相容性極差,PLA基質中由于存在大量未塑化淀粉顆粒,泡孔存在大量串孔現象,泡孔密度低。隨著BPO含量的增加,PLA與淀粉相容性得到改善,泡孔分布更加均勻,泡孔密度持續上升,表觀密度減小。而當BPO含量超過1%后,引發接枝反應的劑量達到大值,多余的BPO由于受熱開始分解,充當類似于低沸點液體物理發泡劑的作用,導致泡孔密度進一步增加。然而從圖12可以看出,BPO含量過多使得泡孔在增多的同時,串孔現象更加明顯,串孔現象的加劇,一些過大的泡孔破裂塌陷,導致熔體內部氣體的逃逸,固相所占比例增加,發泡性能不穩定,表觀密度上升。綜合考慮各方面因素,BPO的含量在1%時為適宜。


2.5 螺桿轉速對發泡材料性能的影響
螺桿轉速對材料發泡性能的影響主要體現在螺桿的剪切作用。如圖13和圖14所示,當螺桿轉速為50轉時,PLA/淀粉復合發泡材料的泡孔密度很低。一方面,由于淀粉本身沒有塑化,其在共混體系中主要充當填料,在螺桿轉速為50轉時,共混物混合很不均勻;另一方面,AC發泡劑的不完全分解也是主要原因。實驗中所用AC發泡劑的開始分解溫度為170℃左右。如果螺桿轉速比較快,物料在強烈剪切力作用下會由于分子鏈間摩擦而升熱,分子鏈在移動過程中也會產生較多的自由體積,這些都有利于發泡劑的分解。當螺桿轉速升高到100轉的時候,泡孔密度達到高,體系中發泡劑基本完全分解。結合圖15來看,轉速為100轉時泡孔分布較為均勻,無明顯串孔現象。隨著轉速進一步增加,超過200rpm時,產生的氣泡在更大的剪切力作用下開始相互合并,很多熔體邊緣的氣泡由于破裂導致內部氣體逃逸,所以泡孔密度呈下降趨勢。


3 結論
(1)對PLA/淀粉復合發泡體系來說,淀粉含量不宜過多,應維持在20%內,否則會使體系發泡性能趨于不穩定;
(2)BPO引發馬來酸酐接枝反應對于PLA/原淀粉復合發泡材料熔體強度和相容性有一定提高,因而有利于發泡性能的優化。馬來酸酐與BPO用量應在1%左右,否則會因鏈轉移反應而導致PLA降解;
(3)AC發泡劑的用量應在3%~4%,過多會導致材料表壁泡孔塌陷、串孔,氣體逃逸,表觀密度上升。螺桿轉速的提高有利于PLA與淀粉的復合,但過高也會使得泡孔串孔現象加劇,氣體逃逸程度增加。當螺桿轉速在100rpm~200rpm左右時,PLA/淀粉復合發泡材料性能較好。
參考文獻
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[2] 董善來,張廣成,陳挺.碳纖維穿刺增強丙烯睛/甲基丙烯酸共聚物泡沫塑料的研究[J].玻璃鋼/復合材料,2007,(05):28-30.
[3] L. James Lee,Changchun Zeng,Xia Cao,etal. Polymer nanocom-posite foams[J].Composites Science and Technology,2005,(65):2344-2363.
[4] 嚴毓










































